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我公司現(xiàn)一直存在在生產20276,2464復合電纜線時芯線與編織存在外被押出后,測試高壓后有短路現(xiàn)象,由于我公司訂單均為出口訂單,故有擊穿芯線短路后,無法使用,使用的為SRPVC導體為7/0。13,OD1。0芯線未偏心,對絞芯線未有明顯過扁現(xiàn)象,芯線也未發(fā)現(xiàn)有破皮現(xiàn)象,以前做過測試,將對絞后芯線直接測試高壓無事,由于UL現(xiàn)巳將高壓改為2000V這種現(xiàn)象更突出,以前為1500V此異常很少,另芯線生產時為本色加色母生產比例為25比1,故請各位大俠幫助分析一下問題出在哪個地方,我也請教過一些人分析可能是對絞有輕微刮傷,高壓值過高造成,但客戶要求必須測試2000V,對絞模具為絞合外徑大0。1,所有的技術參數(shù)由技術部提供
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"另芯線生產時為本色加色母生產比例為25比1"老兄你2464還用加色母嗎,是20276加的吧。
存在以下幾點問題:
1.是否沒有加鋁箔。
2.編織毛頭是不是很多;
3.芯線絞距是多大,絞合外徑多大;
4.外被是擠壓式還是半套管式;
5.芯線SR-PVC是否不良,將線扭幾圈是否破皮。
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一,芯線料加色粉后有可能色粉不好,不耐高壓。
二,絕緣是否厚度一致,是否有絕緣太薄。
三。外被的擠押度!
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據樓主所說的情況,個人認為應該是絕緣材質方面的問題比較大。如絕緣材質沒問題的話就出在對絞工段之后押出工段之前,即集合和編織以及綿紙隔離這三個地方出現(xiàn)問題的幾率比較大。而護套押出的半套和充實押出對2000V的高壓測試應該也沒有什么影響.
建議考慮一下:
1. 不加色母直接用原料做絕緣材料。以提高芯線的機械性能和柔軟度.本來SR-PVC的硬度就比一般的PVC要高,而加色母生產的話又和你的配量比和色母質量有很大關系.
2. 如果客戶不同意用AL/MY做屏蔽隔離的話,就更換比重更高的綿紙做隔離。
3. 稍稍加大對絞絞距和集合絞距,對絞節(jié)距稍放大點的話對芯線的扭曲度就會小一點,就會減少絕緣皮破損的幾率。
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可以肯定是以下問題了;
1.押外被時受擠壓和受熱,棉紙被編織毛頭刺穿接著刺穿絕緣導致高壓出現(xiàn)漏電流;
2.建議將SR-PVC改成PVC顆粒已加好色粉的那種吧,還第一次聽說PVC在押出時再加色母的,那樣有可能色母混合不均勻而色粉絕緣性能是沒有PVC好的。
以上供參考,因該八九不離十了吧,有空交流ouyangruobai@126.com
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是你們的sr-pvc不行再加上色母肯定沒有均化有些色母加了會加快膠料的脆化.就像普通膠桶的用的色母
是不行的 .
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