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材料含有水分的緣故吧
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XJX7116:
CPE護(hù)套會出現(xiàn)這樣的情況的,主要原因是膠的塑性過高,硫化速度慢,或者是氧化鎂質(zhì)量有些問題的可能性。
看樣子,只是在護(hù)套表面有小泡,如截面硫化充分的話?還有就是硫化壓力過高,溫度過高,線的降溫效果差也會出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象.
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看樣子,只是在護(hù)套表面有小泡,如截面硫化充分的話?還有就是硫化壓力過高,溫度過高,線的降溫效果差也會出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象.也是造成上述現(xiàn)象原因之一。
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1.3MPa的壓力高嗎???小學(xué)生:
看樣子,只是在護(hù)套表面有小泡,如截面硫化充分的話?還有就是硫化壓力過高,溫度過高,線的降溫效果差也會出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象.
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米蘇:
1.3MPa的壓力高嗎???
你家使用的硫化壓力是1.3MPa嗎?管道有水冷嗎?
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看到圖片 基本上可以排除掉硫化壓力過高的因素,因為電纜表面的氣泡基本上是呈很奇特的“線條氣泡”排列的。請大家注意!
最大的可能是材料,而且混煉的工藝也應(yīng)該有點問題。
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從照片上看,這只是空管排膠時的現(xiàn)象,但不知硫化線身是否也是起泡?
空管擠出時若膠量不足而進(jìn)空氣時就會出現(xiàn)上面的現(xiàn)象,看喂料口的料是否飽滿?多加一條膠試試.
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擠塑時抽真空可能會好些,
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如果是CPE,應(yīng)該是以下原因:
1、硫化劑、促進(jìn)劑過多;
2、混料時,CPE粉料沒有壓片、塑料;
3、穩(wěn)定劑量偏少。
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如果是CPE,應(yīng)該是有以下原因造成的:
1、硫化劑、促進(jìn)劑是不是過多;
2、混料時,CPE粉料沒有壓片,塑煉,或塑煉不充分;
3、穩(wěn)定劑量偏少。
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我家生產(chǎn)的大截面礦纜也有相同的問題,但沒有樓主家的那么嚴(yán)重,偶爾有泡。我家的硫化管道40m是老設(shè)備了,氣壓1.2MPa,速度4.5m/min,3*70mm2以上的基本有泡,泡有大有小,10m內(nèi)可有一個,這種現(xiàn)象已嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量,質(zhì)檢部門每次都抓住不放。還有CPE護(hù)套的門尼大概是60,180溫度下焦燒時間36秒,正硫化時間2分40秒。
問題到底出在哪里?怎么調(diào)整還望各位專家?guī)兔獯鸪鼋ㄗh。
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zhuyaocun:
看到圖片 基本上可以排除掉硫化壓力過高的因素,因為電纜表面的氣泡基本上是呈很奇特的“線條氣泡”排列的。請大家注意!
最大的可能是材料,而且混煉的工藝也應(yīng)該有點問題。
確實..呈現(xiàn)條狀..
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把氣泡鋸開,看是否有滑石粉點。
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1、橡料水份過大,如果不是!2、再加2到5份氧化鎂應(yīng)該會有明顯的改善!
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我們廠也有過這樣的情況,這是機身或機頭的溫度過高,機身機頭溫度放低一些就好了,
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同意15樓
材料因素很大
但也可以通過降壓
增大對模距離
提高水位
來減緩