小學(xué)生 --- 2009-07-05 16:34:02
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阻燃氯化聚乙燃護(hù)套與XJ-00A XJ30A 單芯電纜雙層擠出,我試擠出了數(shù)次,二者結(jié)合不好,有汽泡.請高手指教.
zmlhb --- 2009-07-06 07:49:00
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可能是硫化速度不匹配
mllin --- 2009-07-06 19:43:13
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護(hù)套膠門尼過低或者護(hù)套膠硫化太慢。
張立法 --- 2009-07-06 22:22:15
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小學(xué)生 --- 2009-07-07 15:08:06
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護(hù)套層與絕緣層擠出時(shí)較好,但放置一夜后,護(hù)套層與絕緣層之間結(jié)合不好,部分地方有汽泡鼓起,我試驗(yàn)自己加工的護(hù)套、外購的護(hù)套均不行。
張立法 --- 2009-07-07 19:16:37
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你們外購了那兒的護(hù)套?性能指標(biāo)是多少的啊?可以告知一下他們的價(jià)位嗎?
billma --- 2009-10-03 00:05:50
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1芯低壓線,雙層要求不粘連,可以一次押出嗎?
hebaicheng --- 2009-10-04 16:20:05
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應(yīng)該是毛問題啊,我們經(jīng)常這樣做的,沒出現(xiàn)過你說的現(xiàn)象,要有泡的話就是在出硫化管時(shí)就有,可能會是速度稍快或者下密封水溫很高,改善后就沒有了,象你說的放置一夜后,護(hù)套層與絕緣層之間結(jié)合不好,部分地方有汽泡鼓起,還真沒發(fā)現(xiàn)過。
billma --- 2009-10-05 07:48:32
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一次押出黏連,二次押出押外層時(shí),由于壓力大內(nèi)層被擠成節(jié)狀,內(nèi)層間歇性拉長變細(xì)。
hebaicheng --- 2009-10-05 08:18:38
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二次押出時(shí)不能讓它壓力太大,模間距是關(guān)鍵,盡量小一點(diǎn)。從最小開始試,會找到合適的位置
[hebaicheng 在 2009-10-5 8:20:02 編輯過]
billma --- 2009-10-06 07:41:38
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橡流動性差壓力大,出模后膨脹大,所以往往外模需適當(dāng)小于成品線徑;
為了減小壓力,是不是把模套尺寸也給放大些?
[billma 在 2009-10-6 7:44:07 編輯過]
hebaicheng --- 2009-10-06 10:58:54
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很對,外模是應(yīng)該放大些。
billma --- 2009-10-18 08:52:02
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外被膠做軟押出沒問題了,現(xiàn)在是與內(nèi)層不緊密,偶爾有鼓起。
hecwu007 --- 2009-10-20 08:16:40
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這個(gè)問題我們偶爾也出現(xiàn) 沒找到解決的辦法 不過都不是上面你們說的原因
八面玲瓏 --- 2009-10-23 15:36:48
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為什么押出的線材隔一些時(shí)間會出現(xiàn)汽泡?那是因?yàn)樾揪中有存在一些水份或其它可形成氣體的物質(zhì),單芯線材外層押出時(shí)是完全包住內(nèi)層芯線,沒有一點(diǎn)的間隙,當(dāng)線材進(jìn)入硫化管后線身受高溫影響,芯線里的水份或其它物質(zhì)就會化為汽體,從而形成汽泡。有些當(dāng)時(shí)一出水封箱就會產(chǎn)生,有些要放一些時(shí)間才會長大,有些放一些時(shí)間又會消失,這些都是反應(yīng)的過程。要想解決這些異常就要把芯線隔劑的濃度加濃,收線前吹干一點(diǎn),押出前過一些超細(xì)的滑石粉就可以解決了。要多嘗試。
八面玲瓏 --- 2009-10-23 15:38:33
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雙層材料同時(shí)押出就可以解決此問題,但是兩種材料又不能分開,一定會粘連在一起的,量產(chǎn)可以,但做樣品就沒有辦法了。
billma --- 2009-10-23 17:14:08
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估計(jì)過水性離型劑問題了,那就過滑石粉的了。