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各位同仁:
我在做船用三元乙丙絕緣配方時,發(fā)現(xiàn)擠包絕緣線芯時絕緣和線芯粘合,無法剝離,同時測絕緣電阻很小,請大家?guī)兔Ψ治鲆幌拢赡苁鞘裁丛蛞鸬模?/P>
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除非你用的是副牌膠,不然就是2樓所說的.
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我使用的是三井的3045,出線后感覺硫化的也可以,不是欠硫引起的。(4mm2線 1.3MPA,20m/min,有效管長60m),混煉膠測硫化曲線(175度,15分鐘):TS1=1:50;T90=7:35。
各位幫分析一下,我在做對比試驗時發(fā)現(xiàn),兄弟廠家用的同類材料在做100度門尼粘度后,熱啟轉(zhuǎn)子不粘,而我的粘轉(zhuǎn)子,不知道和這個現(xiàn)象有否關(guān)系???
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1.混煉膠測硫化曲線(175度,15分鐘):TS10=1:50;T90=7:35.是不是弄錯了.應(yīng)該是165度檢測的數(shù)據(jù)吧.
2.100度門尼做粘度,我的也是粘轉(zhuǎn)子.
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配方是否使用了較多的白煙來提高撕裂強度和抗張,白煙的粘性較大,同時易吸濕導致絕緣電阻也很低,特別是浸水后更明顯下降。
線芯過點離型劑不就可以脫離了嗎?控制含固量來控制脫離的難易度。
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xdifen:配方是否使用了較多的白煙來提高撕裂強度和抗張,白煙的粘性較大,同時易吸濕導致絕緣電阻也很低,特別是浸水后更明顯下降。線芯過點離型劑不就可以脫離了嗎?控制含固量來控制脫離的難易度。
沒有用白煙,是否和硫化活性劑有關(guān)?
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你用的什么填料?
EPDM做硫化曲線時粘轉(zhuǎn)子應(yīng)該不算太不正常,但導體與絕緣的粘連是不能接受的!
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小學生:175度作硫化曲線,時間太長了,不會超過1分鐘.
我最近有些疑惑的是,朋友給拿了一份樣膠,我高速到樣膠的硫化曲線一樣,但還是硫化不好,硫化曲線中,能反映出硫化速度的指標應(yīng)該看哪些??
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過氧化物硫化的橡膠其抗撕力不會太好的。
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含固量影響脫離是什么原理?
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呵呵 他的可能是含膠量吧
我們都是導體包聚酯帶的,電阻不好 一方面是硫化不好,交聯(lián)度不好 ,
另一方面就是填料的影響了,表面改性的煅燒陶土比較好,滑石粉也湊合 。碳酸鈣電性能不好
沉淀法白炭黑 電性能很差
沒有表面改性的無機填料 吸水是很嚴重的
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