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[退火工序] 罐式退火銅線變色的原因及改進

P:2006-09-22 22:41:16

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不少中小電線電纜廠采用罐式退火工藝,銅線表面常發(fā)生變色、發(fā)黑,影響產(chǎn)品質(zhì)量,需要分析解決。

1、銅線表面發(fā)黑的原因

  某廠采用罐式退火工藝流程為:


檢漏后開始升溫,升溫至150 ℃左右,先抽真空,再充入保護氣,然后繼續(xù)升溫至退火溫度,保溫1~3 h。整個工藝過程加熱時間達4~8 h,出爐空冷4 h,然后水冷。而夏天出爐冷卻至產(chǎn)品表面溫度50 ℃以下出罐,則需耗時30 h左右。

  在罐式退火工藝條件下,造成銅電線在罐內(nèi)和出罐后表面變色、發(fā)黑的常見原因如表1 所示。

表1 退火銅線表面變色、發(fā)黑的原因

問 題

   影響因素    

 



發(fā)

操作者

手或臟手套接觸產(chǎn)品

高于50 ℃出罐

裝料碰觸罐壁

未按規(guī)程操作

工藝

退火制度不合理

規(guī)定抽氣時間不足

未洗爐

環(huán)境

潮濕結(jié)露

煙塵濃度大

SO2含量高

設(shè)備

真空泵故障

真空泵油漏入罐內(nèi)

退火罐污染

退火罐密封不嚴

原材料

銅中雜質(zhì)含量大

保護氣體不純

銅線表面殘留軋制油

 

銅線退火后立即出現(xiàn)或經(jīng)一段時間后出現(xiàn)表面變色、發(fā)黑的現(xiàn)象,可以認為是一種腐蝕 過程。根據(jù)金屬的腐蝕理論,金屬腐蝕是金屬表面或界面上進行的化學(xué)或電化學(xué)多相反應(yīng),使金屬轉(zhuǎn)入了氧化狀態(tài)。由腐蝕過程的特點看,可把金屬腐蝕分為化學(xué)腐蝕、電化學(xué)腐蝕和物理腐蝕。銅線退火過程中出現(xiàn)的表面變色、發(fā)黑的現(xiàn)象,可以認為是化學(xué)腐蝕為始,繼而發(fā)生電化學(xué)腐蝕。退火產(chǎn)品降溫出罐后,其表面出現(xiàn)的腐蝕現(xiàn)象以繼續(xù)進行的電化學(xué)腐蝕為主 。

金屬的腐蝕是十分復(fù)雜的過程。環(huán)境介質(zhì)的組成、性質(zhì)、溫度、金屬的表面狀態(tài)、化學(xué)成 分、組織結(jié)構(gòu)、應(yīng)力狀態(tài)都可對腐蝕造成很大的影響。銅在空氣中的氧化,常溫下就可以進行,在銅表面生成一層很薄的氧化膜。在退火罐內(nèi),高溫下最易引起銅化學(xué)腐蝕的原因是罐內(nèi)含有一定濃度的氧,如罐內(nèi)未抽凈的空氣、保護氣中含有的氧氣、冷卻過 程中罐內(nèi)保護氣壓低于大氣壓時因密封不嚴而滲入的空氣等。退火罐內(nèi)的氧在450~500 ℃ 的條件下與銅發(fā)生如下反應(yīng):

(1)

(2)

在式(1)、式(2)中,氧化物的平衡氧壓分別是10-12Pa和5×10 -16Pa。

為了驗證退火罐內(nèi)氧對銅線的腐蝕作用,我們在試驗室中利用真空爐模擬實際的退火工藝 (但不通保護氣)對紫銅試樣進行試驗,結(jié)果如表2所示。

表2 真空度對銅線表面狀態(tài)的影響

真空度/Pa 試樣表面狀態(tài)

0.75 表面光亮

200 表面發(fā)暗,無光澤

從試驗結(jié)果看,在真空度較低的情況下,退火罐內(nèi)存在著明顯的化學(xué)腐蝕作用。

  但在實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),當(dāng)嚴格控制退火罐內(nèi)氣氛的純度(氧濃度很低)后,退火銅線出罐后若干時間(一般是幾十分鐘至幾小時),銅線表面仍然出現(xiàn)變色、發(fā)黑的現(xiàn)象。這種現(xiàn)象主要是由殘留在銅線表面的拉絲潤滑油對銅線表面的腐蝕引起的。

  為了驗證潤滑油對銅線的腐蝕作用,在真空爐內(nèi)模擬實際的退火工藝對表面涂覆拉絲 潤滑油的紫銅試樣進行了試驗,結(jié)果如表3所示,從試驗結(jié)果可見,潤滑油的存在會引起銅 線表面嚴重的腐蝕。

表3 軋制潤滑油對銅線表面狀態(tài)的影響

真空度/Pa 表面涂覆潤滑油 出爐后銅線表面狀態(tài) 出爐后72 h銅線表面狀態(tài)

0.75 多 發(fā)暗、變色(紫褐色) 嚴重變色、發(fā)黑

0.75 少 發(fā)暗,淺褐色 變色、發(fā)黑

0.75 無 表面光亮 表面未變色

殘留在銅線表面的拉絲潤滑油,在退火溫度下,其中的飽和烴類、酯類物質(zhì)裂解后產(chǎn)生 的活性碳原子、一氧化碳等裂解產(chǎn)物能還原CuO,破壞銅線表面的氧化膜層,引起銅線表面活化,使活性碳原子沉積在活化表面(如殘留的潤滑油較多,會在銅線表面沉積一層碳黑), 此外,潤滑油中的S等雜質(zhì)也與銅發(fā)生反應(yīng),生成CuS,見式(3)~式(5)。
  CuO + CO →Cu + Co2 (3)
Cu + C → Cu [C] (4)
Cu + S → CuS (5)
產(chǎn)品出罐后,在大氣中,附著在銅線表面的碳或CuS能與銅組成腐蝕原電池,使銅表面進一步腐蝕變色,如式(6)、式(7)。同時,沉積在銅線表面的微小碳顆粒能吸附大氣中的SO2和水汽,在銅線表面形成有腐蝕性的酸性電解液,生成一層可見膜CuSO4.3Cu(OH) 2,這樣在銅線表面既發(fā)生原電池腐蝕反應(yīng),又發(fā)生酸性腐蝕反應(yīng),使銅線表面變色。

陽極 Cu2+ + 2e -   (6)
陰極 O2 + 2H2O + 4e → 4OH -  (7)

2、 工藝改進

  銅線退火過程中出現(xiàn)的變色、發(fā)黑現(xiàn)象,主要是由退火罐內(nèi)的氧化反應(yīng)和出罐后的電化學(xué)反應(yīng)引起的,工藝上可通過采取杜絕罐內(nèi)氧化反應(yīng)和防止罐外電化學(xué)反應(yīng)的辦法來避免或減少銅線的變色、發(fā)黑。具體的工藝措施如下:

 、 及時更換破損拉模,防止因拉模破損劃傷銅線表面,從而在劃痕內(nèi)殘留較多的潤滑油, 引起產(chǎn)品變色、發(fā)黑。

 、 定期對退火罐進行高壓水沖洗、烘干清理,保持罐內(nèi)清潔。同時廢除在罐內(nèi)放置木炭的 退火方法,減少碳塵顆粒附著在產(chǎn)品表面。
 、 采用N2氣替代壓縮空氣試驗退火罐氣密性,并在退火罐升溫至200 ℃的過程中連續(xù)抽氣 ,一方面可使升溫過程中罐內(nèi)氧濃度降低,另一方面可使揮發(fā)的潤滑油蒸汽排出而不會沉積 在產(chǎn)品表面。
 、 應(yīng)對保護氣體進行凈化,避免氧、水蒸汽等有害氣體進入退火罐。
 、 在退火罐出爐空冷過程中,向罐內(nèi)充入保護性氣體,并維持罐內(nèi)壓力大于1個大氣壓, 這樣既可縮短冷卻時間,又可防止因退火罐密封不嚴而進入空氣。
  ⑥ 對退火后銅線實行緩蝕處理。即用浸有銅的氣相緩蝕劑苯并三唑的包裝紙包覆出罐的銅線卷,減緩銅的電化學(xué)腐蝕。
  根據(jù)上述工藝改進措施,將罐式退火的工藝流程改進為:


某廠采用這種改進的罐式退火工藝進行試驗生產(chǎn),銅線退火后表面變色、發(fā)黑率由原來的9.5%降至1.6%以下,并且取消了砂紙打磨工序。

3、結(jié)論

  銅線芯產(chǎn)品罐式退火后表面出現(xiàn)的變色、發(fā)黑現(xiàn)象主要是由退火罐內(nèi)的氧化腐蝕和出 罐后銅線表面的電化學(xué)腐蝕引起的。采用杜絕罐內(nèi)進氧,去除殘留軋制潤滑油和退火后對產(chǎn)銅線實行緩蝕處理的工藝改進措施可以有效地解決產(chǎn)品表面變色、發(fā)黑的問題。

帖 子 獎 罰
管理員 獎勵 0 金幣,.3 聲望,于 2006-10-26 18:10:26

jumper fiber cable - 跨接光纜,分號光纜 (3) 投訴

P:2006-10-28 12:41:32

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需要一些還原性氣體參與化學(xué)反應(yīng),比如加一點木炭削,在高溫下產(chǎn)生CO還原性氣體與氧化銅作用生成銅,另外還可以加一點乙醇,原理類似,我就不再敘述了.再看看效果如何.
帖 子 獎 罰
綠色甲克蟲 獎勵 0 金幣,.15 聲望,于 2006-10-29 11:02:17

radiation resistant cable - 耐輻照電纜 (1) 投訴

P:2006-11-03 12:57:35

3

增加還原性氣體的方法好,,,學(xué)習(xí)

soot particle - 碳黑顆粒,煙炱微粒 (0) 投訴

P:2006-12-05 14:03:34

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定期更換密封裝置,保持良好的氣密性也是很重要的。

stress amplitude - 應(yīng)力幅度 (0) 投訴

P:2007-08-10 14:18:47

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寫得有道理,不過木炭是除氧的,當(dāng)然充氮就可以免了

longitudinal section - 縱向截面 (0) 投訴

P:2007-09-12 16:35:12

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如果用燉爐退火有出現(xiàn)氧化現(xiàn)象的原因有很多,以下的一些方法可以幫你解決

1.空爐要定期用一些廢銅線去空燒,把爐內(nèi)的臟物吸收掉。

2.抽完真空后加入氮氣和氫氣各一半到0.3MPA/CM2燒燉保你的銅線亮度好,不氧化,而且抗氧化能力強.但要注意安全,要排完氣才可以開爐,另排氣時不要開動吊機,以免有火花產(chǎn)生爆炸起火,因氫氣是不定期安定氣體.枳要按規(guī)定操作是安全的,大家不妨試一下.

ERC - Electric Research Corporation[Council]電氣研究協(xié)會 (美) (1) 投訴

P:2007-09-13 09:33:30

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樓主原因分析的很全面,采取措施也有針對性,值得借鑒!除此之外,還可以改進,抽真空后充CO2,溫度升至80~90度打開充氣閥放氣,出爐時再充;充CO2的好處大家應(yīng)該明白的。退火罐最好是分溫度區(qū)間使用,比如細絲的要專用,當(dāng)用細絲罐退大絲時要處理一下。罐內(nèi)可加銅膽,看成色更換,若有廢細絲,可在退火時充填罐內(nèi)。拉絲時,線表面 不能有多余拉絲潤滑液,清洗或擦拭干凈最好,退火罐盤根定期檢查氣密性,適時更換。這些都是采取過的措施,有效果,不過現(xiàn)在都是連退了,用得著的弟兄姐妹,可以一試!

shielding attenuation - 屏蔽衰減 (0) 投訴

P:2008-02-23 16:32:49

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樓主,請問一下,我公司的0.1-0.64的銅用罐式退火,出罐是很正常的,有時其中有的銅在空氣中放置一段時間后(如10天)表面很正常,但內(nèi)層卻出現(xiàn)變黑變紫的情況,是什么原因?

NCC - normally closed contact常閉接點 (0) 投訴

P:2008-03-02 10:26:56

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有一點也要引起注意,即使這幾點都注意了,但拉絲中,如果冷卻水吹干效果不好,或后道?谔幚聿缓,有潤滑液帶入銅線,加熱即氧化發(fā)黑.

Rise in price - 價格上漲 (0) 投訴

P:2008-03-11 09:55:29

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在升溫過程中連續(xù)抽氣很重要.因為線表面殘留的有拉絲油,線盤和機器接觸也難免會帶有較多的油,升溫過程潤滑油會分解,這時候抽氣你會發(fā)現(xiàn)氣體是黑色的,所以要抽到抽出的氣體顏色變的很淡才行.

single stand rolling mill - 單機架軋機 (0) 投訴

P:2008-03-23 21:05:36

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氧化還原線,我公司利用酒精可以將氧化的線材重新退火后變的光亮.可是我還沒有掌握到其中的技術(shù).

layer-twisted communication cable - 層絞式通信電纜 (1) 投訴

P:2008-06-21 15:02:45

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有沒有關(guān)于鋁導(dǎo)體退火的

cable filling equipment - 電纜填充設(shè)備 (0) 投訴

P:2008-08-07 15:34:17

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現(xiàn)在還用這么老掉牙的罐式退火工藝呀,我們廠早就改為連續(xù)退火了,只有改進裝備和工藝,才有可能保證穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量!

slit-type self-supporting telephone cable - 開槽自承式電話電纜 (0) 投訴

P:2008-08-14 15:26:12

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精華貼就是不同.

記得10多年前,我的廠也經(jīng)常出現(xiàn)退火氧化現(xiàn)象,如果有上面的這些方法,相信我原來的廠能夠很好的解決這個問題了.

學(xué)習(xí)了!

column-type dancer accumulator - 柱式蕩輪式儲線器,舞擺式儲線器,舞擺式動盤式儲線器 (0) 投訴

P:2008-09-17 23:54:23

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其實工序不用那么復(fù)雜,不防如下:

1.在爐放置木炭并定期更換

2.燒燉及冷卻時保持真空

3.在爐自然冷卻12H后出爐即可(冷卻時保持真空),這樣可提高銅絲伸長率

pav-off(control) system - 放線系統(tǒng),放線控制系統(tǒng) (0) 投訴

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